電鉛作業區經過全體員工不懈努力,超額完成了全年各項產品產量計劃,截至目前,共完成精鉛33230噸,完成銀量59噸,技術工藝指標全部達標,各項成本下降明顯,達到了近年來最好水平。
作業區不斷加強運轉設備的巡檢、維護,有效提高了設備的運轉率。今年,電鉛系統雖然沒有檢修,生產後期設備故障率有所升高,但生產負荷不減反增。作業區對各產品產量及工藝指標要求更加嚴格,精鉛日產量也持續達到100噸以上。爲了提升主產品精鉛產量,作業區生產、技術並進。在技術管控上,重點提升陽極板的化學質量和物表質量,進一步強化了對各項技術指標的量化、細化考核,再次細化分工,責任到人,尤其是在熔鉛的除雜操作上,更是細中又細,不僅重新規定了輔材的添加時機,在加鉛、升溫除雜、降溫除銅的操作上更是都做到了細致劃分,並且實施了定時、定點、定人負責的管理模式,設置以副作業長爲包片中間人的監督檢查模式,對不按操作規程執行的班組實行懲罰。 生產上,爲了提升析出鉛質量,降低短路現象的發生,工序間的銜接至關重要,兩工序互相監督、相互提升是提高作業區管理的重要因素,產量也會相應的有所提升。爲此,陰、陽極班組每日按作業區要求,觀察鉛液流動性,監督除雜質量,交班後匯報當日鉛液情況,出裝班組每日着重對陰、陽極板的物表質量進行監督,對質量較差的極板及時返回處理,從而減少短路現象的發生。各班組生產結束後,總結當天的生產狀態,評價上下工序的操作效果,總結提高、督促整改,全面提升作業區的整體生產進度。
作業區持續保持着對陽極每日取樣分析的傳統,關注除銅效果及時公布數據,研究討論,各班組對比整改,對操作較差的班組加強培訓,努力提升除雜效果,以保電解工序的平穩進行。在精鉛產量提升上,作業區長帶隊每班實時跟蹤析出鉛板面結晶情況,對每班做好了細致的添加劑量與投入方法調整,使各項工作在更加規範化的秩序下進行,所以電解通電電流逐步提升,由前期的5350A逐步升至最高5600A和持續5500A電流的控制,析出鉛平均日產量達100t以上,電效也維持在93%。
通過近年來的改進和管理提升,作業區現在檢修和保養逐步形成做臺帳的習慣,各個設備負責人劃分到班組及崗位人員,按照擬定的計劃對運轉設備進行了包片清理、注油和保養,對發現的小故障及時處理,嚴格執行了交接班制度,而且不留故障過夜,避免了因小失大的事故現象發生。而且還經常對頻繁發生故障的設備進行檢查,例會分析設備故障的主要原因,若是操作問題要求現場操作人員改變方式方法,對工藝要求不適用的設備,與相關負責人集會討論,改造後跟蹤試用,大大提升了生產效率,降低了職工的勞動強度。例如陽極線的鉛箱改造,作業區從鉛塞形狀到放鉛眼的調整,先後做了多次改進,通過近期使用效果看,陽極自動線完全可滿足生產需要,陽極出板厚度均勻一致,可滿足電解高電流生產。
作業區的各項生產技術已經步入成熟階段,工藝合格率達100%,一次交檢合格率100%,現場衛生合格率24小時達標。在公司創新發展的關鍵時期,作業區始終堅持高質、高效生產,管理細化,提升產能,爲明年連續穩定生產積蓄經驗和力量。
圖文|王明磊